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寶雞大劇院“鈦(tài)屋頂”是怎樣製成的?

[ 信息發布:本(běn)站 | 發布時間:2020-09-27 | 瀏覽:1263 ]

今年初,寶鈦(tài)股份成功簽訂了寶(bǎo)雞大劇院“造型屋麵”合同,並於(yú)8月底完成了(le)重達55噸的(de)寶雞大劇院屋頂用料合同(tóng)供料任務。

寶雞大劇院(yuàn)的頂部麵積大約2.6萬平方米,原(yuán)先的(de)效果圖中造型屋麵原(yuán)設計為鋁塑複合板,但經綜(zōng)合(hé)考慮(lǜ),設計方決定用鈦來做屋頂。之所以選用鈦金屬板作(zuò)為(wéi)主要(yào)材料,是因(yīn)為鈦具有良好的(de)耐蝕性,它能承受(shòu)城市汙染(rǎn)、酸雨、工業輻射等侵蝕性的大氣條(tiáo)件,使用壽命長;鈦的(de)密度很小,作為建築構件(jiàn)可以大大減輕結(jié)構物重量,易於吊運和安裝,能減少(shǎo)主體結構承重,降低建築物重心,提高建築(zhù)物(wù)整體抗震能力;鈦無(wú)毒,不會分(fèn)解(jiě)出金(jīn)屬離子進入地下水,可(kě)以被100%回收,對環境無汙染,是難得(dé)的綠色環保材料。寶(bǎo)鈦股份(fèn)鈦帶公司承擔了屋頂用材毛(máo)化鈦(tài)帶卷的(de)研製任務。

鈦帶公司20輥軋機生產線之前主要從事光麵的帶材(cái)生產,軋製毛化料對他們來說是個全(quán)新的挑(tiāo)戰。從5月份開始,公司高(gāo)度重視這項(xiàng)工藝創新,領導與相關人(rén)員每天到現場跟進,全體參與人員滿懷信心,迎難而上,決心啃下這塊“硬骨頭”。

創新之路非常艱難。毛化鈦料的(de)變形量、軋製力、前後張力(lì)、軋製速度、輥型配比、軋製(zhì)曲線等都會(huì)影響產品質量。生產過程中,軋機班員(yuán)工認真(zhēn)總結,及時記錄遇(yù)到問題,根據不同軋製方案製定對應措(cuò)施,隨時優化關鍵控製(zhì)點並提出合理化建議(yì),和技術人員反複研究、改進、討論具體實施措施。他們(men)一次次調整參數、一次次對比分析、一次次軋製試驗,不斷摸索優化,最終總結出一套最合適的軋製參數,成功將成品變形量控製到最優(yōu)。

實際(jì)軋製更是不易。首先麵臨的問題就是軋輥的選(xuǎn)取。要想造成帶材表麵毛化,就要改變平輥的粗糙度,而怎樣增大(dà)軋輥粗糙度成了第一個難題。為(wéi)確保成品表麵質量,軋機班組員工和相關科室多次研(yán)究、討(tǎo)論,反複測試、總結,最(zuì)後(hòu)決定采用特(tè)殊工藝,使其達到(dào)需(xū)要毛(máo)化的粗糙度(dù),同(tóng)時層層把(bǎ)關、點(diǎn)點控製,高度重視該工藝的(de)加工、檢查、驗收工作(zuò),在成品(pǐn)道次采用小變形量軋製,實時監控表麵質(zhì)量(liàng)。

在成品道次(cì)軋製時,不斷出現的新問題再次使試驗陷入困境。帶材表(biǎo)麵(miàn)出(chū)現大量的黑油印、席紋,嚴重影(yǐng)響(xiǎng)表麵(miàn)質量和板型。為此(cǐ),操(cāo)作手重新設定軋製(zhì)油流量,摸索出最合適的參數(shù)設置,班組員(yuán)工仔細調整銅棍(gùn)、擦油條壓力,設備科與鉗工重新改造擦油係統的墊片,使其到達極限(xiàn)厚度;針對席紋和板型,操作手與技(jì)術科潛心鑽研(yán),最終消除了細紋(wén),優化了帶材板型。操作(zuò)手通過頻繁的人工幹預進行校準,解決了(le)毛化表麵實測與測厚儀測量的誤差(chà)問(wèn)題,嚴格控製(zhì)了公差範圍;通過給(gěi)合(hé)理調整成品料,有效避免了帶材表麵劃傷問題;通過改善(shàn)工藝,解決了塌卷問題;通過創新工藝,處理了頭(tóu)尾部分(fèn)的硌印問題,實現完美收尾(wěi)。

鈦帶(dài)材料公司毛化鈦料的成功軋製,突破了造型屋麵用鈦的技術壁壘,為公司創造了新的利(lì)潤增長(zhǎng)點,對國產鈦材在建築行業大規模應用有著裏程碑式的意義。



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