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中國航天科技集團(tuán)六院西發公司突破鈦合金(jīn)大噴管關鍵製造技術

[ 信息發布:本站 | 發布時間:2022-10-31 | 瀏覽:13145 ]

昨日(rì),新一代載人火箭二級發動機研製取得重大突破(pò)登上央視新聞聯播、央視新聞頻道、人民日報、科技日報等多個頂流媒體。

新一代(dài)載(zǎi)人火箭二級發動機由航天科技集(jí)團六院西安航天發動(dòng)機有限公司生產製(zhì)造,研製過程(chéng)中攻克(kè)該型發動機鈦合金大尺寸噴管關鍵技術,凝(níng)聚著西發人的心(xīn)血和(hé)汗水。

讓我們一起看看研製團隊團結拚(pīn)搏、合力攻關的故事吧!

近日,我國新一代載人運載(zǎi)火箭二級(jí)液氧煤油發動機成功(gōng)完成300S研製試(shì)車,考(kǎo)核了發動機105%高工況工作能力。此前,本台(tái)發動機已相(xiàng)繼完成了50S及300S試(shì)車,累(lèi)計試車時間達650S。連續試車成功,西發公司研製的大尺寸鈦合(hé)金噴管得到充分考核,標誌著公司已突破大尺寸鈦合金噴管全部關鍵製造技術。

勇於創新,敢啃“硬骨頭(tóu)”

為提高發動機(jī)推質比(bǐ),新一代載人運載(zǎi)火箭二級液氧煤(méi)油發動機推力室采用了(le)大尺寸(cùn)鈦合金噴(pēn)管方案。

2017年,研製任務(wù)立項之(zhī)初,我(wǒ)國尚(shàng)無大尺寸鈦合金噴(pēn)管研製經驗(yàn),國外相關技術無獲取渠道,公司大尺寸鈦合金噴管的研製工作一切均(jun1)需“從零開始”。

麵對艱(jiān)巨的研製任務,公司迅速響應成立了(le)研製隊伍,組建攻關團隊,在公司領導帶領和支持下,研製隊伍充分發揮航天精神,積極開展技術調研,確定合作對象,調動全國資(zī)源開展技術攻關。曆經5年時間,攻關團隊(duì)先後攻克了(le)鈦合金噴管內外壁成形、大(dà)尺寸薄(báo)壁鈦合金銑槽、鈦(tài)-鈦/鈦-銅-鋼(gāng)一體成形、成型中間層製備、大尺寸鈦合金噴管裝配(pèi)焊接等多項關鍵技術,成功研製出(chū)我國(guó)首台大尺寸鈦合金噴管推力室。

集智攻關,突破“卡脖子”技術

大尺寸鈦合金噴管大量采用了高比強度的鈦合金,然而鈦合金、銅合金、不鏽鋼的材料特性差異巨大,如何實現鈦合金與(yǔ)推力室銅-鋼材料體係的有效連接成(chéng)為了噴管研製的“卡脖(bó)子”難題。

通過查閱大量國內外文獻(xiàn)資料,並結合產品結構(gòu)確(què)定了鈦-銅-鋼一體成形工藝方案。2018年起,攻關(guān)團隊從基(jī)礎試(shì)驗做起,開展(zhǎn)了大量(liàng)工藝試驗初步獲得(dé)了成形工藝。然而,成形過程中(zhōng)基體破壞始終成為研製道路(lù)上的攔路虎。2020年底,首(shǒu)台產(chǎn)品生產中因材料基體破壞(huài)而失敗(bài),接連(lián)的縮尺件試驗仍未有效解決該問題,連續的失敗使攻(gōng)關團隊一時士氣低落,甚至對工藝方案可行性產生質疑。

壓力麵前,六院及公司各級領導多次深入一線(xiàn),鼓勵研製團隊要不怕困難(nán),正視問題、係統梳理、認真(zhēn)思考,不氣餒、不(bú)放棄,從基礎試驗著手開展研究,一(yī)步(bù)步解決技術問題。

麵對緊迫(pò)的研製節點,攻(gōng)關團(tuán)隊靜下心來梳理分析試驗結果,經常加班(bān)開會到深夜研究討論問題,尋找解決措施。通過反複(fù)的調整、試(shì)驗、迭代、優化,對鈦-銅-鋼(gāng)工藝結構及工藝參數進行優化,解決了成形過程的基體(tǐ)破壞問題,實現(xiàn)了鈦-銅-鋼一次(cì)連接成形,最終突破了噴管研製的卡脖子難題。

再接再厲,勇攀“新高地”

從立項研製(zhì)到(dào)試車成功,研製團隊賡續前行,曆時5年時間,自立自強,頑強拚搏,掌握(wò)了大尺寸鈦合金噴管全部關鍵製造技術,為我(wǒ)國新一代載人火箭(jiàn)工程貢獻了西發力量。

此次試車成功又是一個新的起點,研製團隊將(jiāng)不(bú)忘初心,以最飽滿的精神狀態繼續按研製計劃開展工作,不斷提(tí)高產(chǎn)品可靠性(xìng),踐行(háng)“一定要趕上和超(chāo)過世界先進水平”的(de)六院院魂,以實際行動落實黨(dǎng)的二十大精神,推動液體動力(lì)高質量發展。


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